海洋静力触探仪(CPT)一次故障记录

前几天CPT操作软件弹出了一个“There has been a break in communication(No data being received when expected)”提示窗,见下图:

海洋静力触探仪(CPT)一次故障记录

这个故障在CPT下水收放1-2次以后就没有再出现了。

正常作业一段时间以后,CPT操作软件又弹出如上的提示窗,除此之外,还弹出了“Encoder:Invalid Low Speed”提示框,见下图:

海洋静力触探仪(CPT)一次故障记录

此时,我们发现了一个现象:CPT收放速度为0.034cm/s,近乎等于0,与正常收放速度1cm/s相差巨大。但是,室外探针收放速度是正常的,这说明软件中速度显示有问题。

海洋静力触探仪(CPT)一次故障记录

梳理以后,这次故障的现象总结如下:无论是工程师模式还是操作模式,CPT的收放速度显示均不正常;操作模式下,探针钻进十几公分后就报通讯终端错误,探针回收以后,错误重复出现。

我们一方面咨询兄弟单位搞CPT的技术人员周工,一方面向代理商反馈这个问题。

周工认为是探杆没有盘好造成的,建议将探杆放出3m、5m和8m,再回收。我们照做以后,故障没有解决。后来,他建议换探杆,我们也照做了,没有效果。现在我们只能看代理商与老外沟通的结果。

老外发过来的邮件如下:

Please can you have them perform a thrust within the job screen and have the complete set of data files for that job sent across to me?(操作模式下数据记录)
I suspect as one of the images says invalid low speed that it's something connected to that but I need to see more data to help me.

随后,我们发了最后一次操作正常的数据和故障出现时的数据记录。

最后一次正常的成果图:

海洋静力触探仪(CPT)一次故障记录

故障出现时软件没有生成图像,原因是没有一行采样数据。记录日志文件如下:

海洋静力触探仪(CPT)一次故障记录

老外看完数据回复的邮件如下:

Did the error occur before the new rod was fitted?or only after?(是否换过探杆)
It could be the encoder,the cable or perhaps the electronics pod。(问题出在编码器、缆或电子舱)

我们可以排除缆的问题,因为换成轻便缆以后,问题如故。同事将编码器所在的控制舱打开了,里面的电路板有腐蚀的情况。经询问,此CPT有过深海作业经历,控制舱有可能有渗水。电子舱没有打开。

代理商与老外沟通,初步确定此CPT的编码器(或者说计数器)坏掉了。

我们重新换了一台CPT,知道作业完成,再也没有出现任何故障了。




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